余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)采用多項(xiàng)新技術(shù)
新建設(shè)的5號(hào)余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)采用了多項(xiàng)實(shí)用新技術(shù),包括環(huán)冷機(jī)增設(shè)板式給礦機(jī),混料機(jī)加熱水混料,余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)圓輥布料機(jī)改為寬皮帶布料,增加混料機(jī)滾筒齒輥、托輥、輥圈的寬度等,革新改造點(diǎn)達(dá)20多處。
余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)線長,工藝、設(shè)備的穩(wěn)定性直接決定生產(chǎn)是否順暢。為使新建的5號(hào)燒結(jié)機(jī)避免4號(hào)燒結(jié)機(jī)存在的缺陷,適應(yīng)生產(chǎn)需要,設(shè)計(jì)期間,燒結(jié)廠針對(duì)4號(hào)余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的環(huán)冷機(jī)下料口下料不均勻、布料中混合料小球易破損、混料機(jī)滾筒運(yùn)行可靠性差等問題進(jìn)行分析,并多方學(xué)習(xí)取經(jīng),廣泛征求意見,與設(shè)計(jì)院相互溝通,從設(shè)計(jì)入手,解決設(shè)備和工藝上不合理的環(huán)節(jié),改造點(diǎn)達(dá)20余處。
4號(hào)余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)皮帶瞬間流量大達(dá)500噸每小時(shí),小只有100噸每小時(shí),流量不均勻不僅使皮帶負(fù)荷不均勻,而且直接導(dǎo)致下道工序的不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響篩分效率,5號(hào)余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)設(shè)備在環(huán)冷機(jī)增設(shè)了板式給礦機(jī),利用變頻調(diào)速技術(shù),保障了排料的均勻;把4號(hào)燒結(jié)機(jī)采用的圓輥布料機(jī)改為寬皮帶布料,可減少混合料小球破損現(xiàn)象;混料機(jī)加熱水混料可提高料溫,有利于燒成;混料機(jī)滾筒增加了齒輥、托輥、輥圈的寬度,使受力面積的增大,減少了4號(hào)余熱發(fā)電環(huán)冷機(jī)存在的滾筒振動(dòng)問題,提高了設(shè)備運(yùn)行可靠性。