唐鋼180㎡燒結(jié)環(huán)冷機于2007年建成投產(chǎn),燒結(jié)環(huán)冷機頭同步投入使用320㎡雙室四電場經(jīng)典除塵器,原設計出口排放濃度≤100mg/m3達標排放。隨著當下環(huán)保形勢的嚴峻,唐鋼將機頭電除塵器煙氣排放標準提高到≤40mg/m3,因此查找超標排放原因,對其進行技術改造,提高除塵效率,才能達到減排目的。
180平米燒結(jié)環(huán)冷機頭電除排放超標原因:
唐鋼180平米燒結(jié)機頭電除塵器是按100毫克每立方的排放標準設計,無法滿足目前的環(huán)保要求。
機頭電除塵器進、出口煙道布置不合理,造成除塵器電場內(nèi)氣流分布不均,電場內(nèi)產(chǎn)生二次揚塵影響效率。
隨著電除塵器運行時間的延長,極板、極線腐蝕變形,極板積灰,振達設備老化,以及燒結(jié)機煙氣自身特性,造成除塵器除塵效率不高,影響排放。
燒結(jié)環(huán)冷機煙氣對電除塵效率的影響:
1:1唐鋼燒結(jié)采用外礦,燒結(jié)機頭煙氣成分負雜,粉塵粒徑細,密度小,容易產(chǎn)生二次飛揚:
1:2高比電阻粉塵含量多,粘度大,存在粉塵荷電困難及帶電粉塵釋放電荷困難兩個問題。荷電困難,導致粉塵很難帶上電,就不能在電場中沉積下來。釋放電荷困難,意味著粉塵一旦帶上電荷,很難被中和釋放,易粘附在極板上聚集成層,導致反電暈發(fā)生,使除塵效率下降。
1:3采用抽風燒結(jié),煙氣負壓大,易使設備漏風。
1:4煙氣含濕量較高,并含有較高的二氧化硫成分,使煙氣具有較高的露點溫度,對極板,極線造成腐蝕。極板極線振達強度不夠,積灰嚴重,影響極線放電,同時因極板積灰厚產(chǎn)生‘反電暈”現(xiàn)象,從而降低除塵器的除塵效率。